在鍍鋅生產(chǎn)過程中,光整機對于后處理起到了極為重要的作用。其可以和隨后的拉矯機相互配合,對鋼帶表面質量提高有著極為重要的作用,其控制方式可分為軋制力控制和延伸率控制兩種。通過4#張力輥和5#張力輥的張力調節(jié),和光整機輥縫的位置調節(jié),已達到理想的延伸率和張力。
為了進一步提升該機的運用性能,改善產(chǎn)品質量,需要對其的程序進行相應的優(yōu)化。比如通過重新標定軋制線,可以提升設備在軋制過程中位置的準確性。其次是完善程序實現(xiàn)無帶鋼清零功能,并詳細記錄了光整機軋制力清零過程中的相關數(shù)據(jù),便于日后檢查校準。
同時還對光整機的自動化控制程序進行了完善,這樣一來,不僅實現(xiàn)了延伸率清零、軋制力清零功能。并且對軋制力模式、延伸率模式的相關程序進行優(yōu)化,對生產(chǎn)中兩種模式相互切換過程中出現(xiàn)的問題進行處理,并給出了詳細的操作步驟與方法。因而帶鋼在運行穩(wěn)定后轉為延伸率控制,極大的提高了帶鋼質量。
同時對于光整機運行期間,主要的工藝參數(shù)進行了優(yōu)化,使得其性能更加穩(wěn)定。增加過焊縫過程中,不同軋制力預設下,采用不同的減軋制力給定的功能:對于2500kN以上軋制力,過焊縫過程中減為500kN;對于2500kN以下軋制力,過焊縫過程中減為400kN,以滿足不同鋼種的工藝要求。
在經(jīng)過以上優(yōu)化之后,光整機的實際效果有了明顯的改變:程序完善后,軋制力控制切換到延伸率控制過程中,延伸率、軋制力變化穩(wěn)定。同時帶鋼性能和表面質量也有明顯的提升,斷帶問題減少。因此程序的可靠性和穩(wěn)定性及控制功能的完善是非常必要的。現(xiàn)場,到安裝完成并交付使用,都不用一個小時的時間,就可以完成,非常的方便,省事。
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